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     Aumento da Utilização Física - Usina Cauê (Itabira MG) 

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    Ficha Técnica do Projeto

    •  Belts: Fábio Lucas (GB)

    Karine Zacarias (GB)

    Lívia Gasparini (BB)

    Márcio Pereira Júnior (GB)

    Sidener Pena (GB)

    •  Equipe: Anderson Rabelo

    Gladsney Pena

    Lúcio Duarte

    Vagner Malta

    •  Sponsor: Lucas Gomes

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    Ficha Técnica do Projeto

    •  Orientadora: Roberta Chendes

    •  Gerências: Tratamento de Minérios Cauê

    Manutenção Industrial Cauê

    Gerência de Desenvolvimento Operacional

    •  Diretoria: Diretoria de Ferrosos Sudeste

    Diretoria de Melhorias Operacionais

    •  Datas:→ Início: 14/02/2014

    → Término: 14/10/2014

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

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    Identificação do Problema

    Local do projeto: Unidade Cauê, Diretoria de Ferrosos Sudeste  – Itabira, MG.

     A utilização física da usina (UF) é calculada em função das horas de operação dos 28

    alimentadores (linhas) que alimentam a planta de tratamento de minério em relação às suas

    horas disponíveis.

     A UF da Usina de Cauê vem desempenhando abaixo do orçamento desde o ano 2012.Perda de produção neste período: 3.178.729 t..

     A escolha do problema deve-se à necessidade de reduzir as perdas de produção em função:

    Baixo número de horas operadas (UF);

    Baixa confiabilidade da planta de tratamento;

    Elevada variabilidade de formação de pátio de homogeneização.

     A unidade de Cauê é estratégica com relação a qualidade do produto ofertado.

    O produto do complexo flexibiliza os minérios de outras unidades possibilitando maior oferta de

    produto.

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    Identificação do Problema

    Lavra Beneficiamento Produto Final

    UsinaProcessos

    auxiliares

    Escopo do Processo Produtivo

    Britagem

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    Identificação do Problema

    Britagem Primária

    TC 01.84

    Pulmão

    TC 01.86

    Britagem 3ª e Peneiramento

    TC 01.55

    Pátio HomogeneizaçãoPatio de

    Homogeneização de

    Itabirito

    TC 03.01

    Usina de BeneficiamentoAlimentação Direta

    Oferta Mina - Lavra

    ROM

    Escopo do Processo Produtivo

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    CronogramaAtividade Prevista Atividade Realizada

    x x x x

    x x x

    x x x

    x x x x x x x x

    x x x x

    x x x x x

    x x x x

    x x x

    x x x x x

    x x x x x x x x x x x x

    x x x x x x x x x x

    x x x x

    x x x x x x x x

    x x x x x x x x x

    x x x x x x x x x x x

    x x x x x x x x x x x x x x x x x x

    x x x x x x x x x x x x x x

    x x

    x x x x

    x x x

    x x

    Análise do Processo

    Fases Atividades2014

    Jan Fev Jun

    Execução do Plano de Ação

    Comunicação do plano de ação

    Realização de treinamentos dos

    envolvidos

    Implantação e acompanhamento do plano

    de ação

    Análise do FenômenoEstudo das variações

    Definição das metas específicas

    Estabelecimento da meta do projetoIdentificação do problema

    Se tMar Abr O ut DezJul NovAgo

    Estratificação do problema

    Mai

    Quantificação dos ganhos do projeto

    Identificação das prioridades

    Levantamento das causas potencias

    Priorização das causas potenciais

    Estabelecimento do Plano de

    Ação

    Levantamento das possíveis soluções

    Priorização das possíveis soluções

    Realização de teste piloto (se necessário)

    Estabelecimento do plano de ação

    Quantificação das causas priorizadas

    Padronização

    Padronização das novas atividades

    Implantação de plano para

    monitoramento do processo

    Implantação de plano de ações corretivas

    caso surjam problemas no processo

    Verificação dos Resultados

    Verificação do alcance da meta geral e

    das metas específicas

    Quantificação dos ganhos do projeto

    Projeto

    concluído em8 meses.

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    Identificação do Problema

    Melhor 89,38

    Média 83,10

    Lacuna 6,28

    Meta 86,24

    Cálculo da meta

    Dados em percentuais

    Definição da meta do projeto: Aumentar a UF do Tratamento

    Cauê saindo de 83,1% para 86,2% até novembro de 2014

    Variable N Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum

    UF 26 81,22 7,16 59,52 78,07 82,96 85,77 89,38

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    Análise do Fenômeno

    Decisão: focar nos 4 primeiros itens devido a elevada representatividade dos mesmos (66%).

    Definição dos focos do projeto

    p

     

    r

     

    d

     

    s

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    Identificação do Problema

       % 

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

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    Análise do Fenômeno

    Histórico (horas): Meta específica (horas): Redução:

    Falta de minério: pilha reguladora

    baixa32 25 7 h (22%)

    Falta de minério: entupimento 28 17 11 h (39%)

    Falta de minério: mecânico 19 8 11 h (59%)Concentração Sinter Feed 2 14 7 7 h (49%)

    Redução de paradas por

    extra planta e operação93 57 36 h (39%)

    Meta geral 174 153 21 h (12%)

    Definição das metas específicas

      j   a  n  /  1 4

      d e  z  /  1  3

      n  o  v  /  1  3

      o  u  t  /  1  3

      s e  t  /  1  3

      a  g   o  /

      1  3

      j   u  l  /  1

      3

      j   u  n  /  1  3

      m  a  i  /  1  3

      a  b  r  /  1  3

      m  a  r  /  1  3

      f e  v  /  1  3

      j   a  n  /  1  3

    60

    50

    40

    30

    20

    10

    0

         H    o    r    a    s

    Meta = 25h

    Histórico Foco 1 - Pilha Reguladora Baixa

      p  a  r  a   d  a  s

      j   a  n  /  1 4

      d e  z  /  1  3

      n  o  v  /  1  3

      o  u  t  /  1  3

      s e  t  /  1  3

      a  g   o  /  1  3

      j   u  l  /  1

      3

      j   u  n  /  1  3

      m  a  i  /  1  3

      a  b  r  /  1  3

      m  a  r  /  1  3

      f e  v  /  1  3

      j   a  n  /  1  3

    50

    40

    30

    20

    10

         H    o    r    a    s

    Meta = 17h

    Histórico Foco 2 - Entupimento

      p  a  r  a   d  a  s

      j   a  n  /  1 4

      d e  z  /  1  3

      n  o  v  /  1  3

      o  u  t  /  1  3

      s e  t  /  1  3

      a  g   o  /  1  3

      j   u  l  /  1

      3

      j   u  n  /  1  3

      m  a  i  /  1  3

      a  b  r  /  1  3

      m  a  r  /  1

      3

      f e  v  /  1  3

      j   a  n  /  1  3

    50

    40

    30

    20

    10

    0

         H    o    r    a    s

    Meta = 8h

    Histórico Foco 3 - Defeito Mecânico

      p  a  r  a   d  a  s

      p  a  r  a   d  a  s

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

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    Análise do Processo

    Mapa de Processo da Usina de Cauê

    LEGENDA:

    PP: Produto em processo

    PF: Produto Final

    Y: Parâmetro de produto final

    y: Parâmetro de produto em processo

    C: Parâmetro de processo controlado

    R: Parâmetro de processo ruído

    *: Parâmetro crítico

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    Análise do Processo

    Levantamento dasfamílias com mais

    perdas (horas)

    Exemplo: Sistema de

    Britagem PrimáriaLevantamento de causas: Defeitos Mecânicos

       %    D

       F

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    Análise do Processo

    Levantamento dos

    equipamentos com

    mais perdas (horas)

    Levantamento de causas: Defeitos MecânicosExemplo: Sistema de

    Britagem Primária

       h .

    Levantamento de causas: Defeitos Mecânicos

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    Análise do Processo

    Levantamento dos

    defeitos/ posições

    mais frequentes.

    Exemplo: Sistema de

    Britagem Primária

       h .

       h .

       h .

    Levantamento de causas: Defeitos Mecânicos

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    Análise do Processo

    Diagrama de Ishikawa: Falta de Minério por Entupimento

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    Análise do Processo

    Peso Correlação

    9 Elevada

    3 Moderada

    1 Fraca

    0 NulaPontuação máxima 306

    Ponto de corte (70%) 214,2

    Legenda

    Matriz de

    Priorização:

    foram

    priorizadas 34

    causas.

    Impacto na UF da

    Usina

    Impacto em

    Saúde e

    Segurança

    Autonomia para

    Solucionar 

    Frequência de

    Ocorrências

    Peso 10 Peso 10 Peso 7 Peso 7Granulometria 9 9 3 9 264

    Sucata 9 9 1 3 208

    Característica do minério (lamelar) 9 9 1 9 250

    Raíz 9 9 1 1 194

    9 9 9 3 264

    9 9 3 3 222

     Abertura da grelha 9 9 3 9 264

    Modo de operar 3 1 9 1 110

    Limpeza da grelha 9 9 3 9 264

    Disponibilidade do alimentador 9 9 1 9 250

    Disponibilidade do rompedor 9 9 3 9 264

    Desgaste de Mandíbula 9 9 3 3 222

    Nível de pilha 9 1 3 9 184

    Taxa dos alimentadores 9 1 3 9 184

    Disponibilidade de equipamenttos auxiliares (pá mecanica) 9 3 3 9 204

    configuração telas 3 1 9 3 124

    desgaste telas 9 9 9 3 264

    Modo de operar 9 9 9 3 264

    Confiabilidade dos TC's 0118 e 0135 9 9 3 9 264sucata do circuito 3 9 3 9 204

    amostratores 9 9 3 9 264

    regulagem do britador 9 9 9 9 306

    disponibilidade dos britadores 9 9 3 9 264

    disponibilidade das peneiras 9 9 3 3 222

    sucata 9 9 3 9 264

    shut de tranferência sh 0155 9 3 1 9 190

    produtividade do staker - Enrolador do staker 9 9 3 9 264

    produtividade Drum 9 3 3 9 204

    problema no tranportador de correia (TC0212) 9 3 3 9 204

    formação de pilha cone 9 9 3 9 264

    Terciário

     Alimentação usina

    (alim. direta ou via

    pilha)

    Regulagem do Britador 

    TOTAL

    Critérios de priorização

    Parâmetro CríticoEtapa

    ROM

    Britagem pirmária

    Pilha reguladora

    Peneiramento

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    Análise do Processo

    Correlação entre UF e produção (massa que alimenta a usina) 

    Pearson correlation of UF and TC 03.01 = 0,759

    P-Value = 0,000

    Massa de alimentação da usina

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     Através do boxplot observa-se que a

    melhor produção média é da turma B e o

    menor desvio padrão (menor

    variabilidade) é da turma E.

    Análise do Processo

    EDCB A

    30000

    25000

    20000

    15000

    10000

    5000

    0

    Letra de turma

       T  o   t  a   l

      p  e  r   í  o   d  o   (   t   )

    Boxplots: Produção x Letras

    Descriptive Statistics: Total período (t)

    Letra

      de

    Variable turma Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum

    Total período (t) A 10109  5689 0 6435 10566  14073 28836

      B 12021  5976 0 8174 13411  16259 22900

      C 11583 6128  0 8207 13015 16220 22607

      D 11453 5869 0 7629 12783 15618 22045

      E 11313 5597  0 8413 11796 15309 21862

    Comprovação da causa:

    Modo de operar equipamentos do circuito primário / turmas

    Foco 1: 

    á

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    Análise do Processo

    E

    D

    C

    B

     A

    750070006500600055005000

       L  e   t  r  a   d  e   t

      u  r  m  a

    95% Bonferroni Confidence Intervals for StDevs

    Test Statistic 1,19

    P -Value 0,880

    Test Statistic 0,24

    P -Value 0,918

    Bartlett's Test

    Levene's Test

    Teste de Levene - Produção x Letras

    . P-valeu>0,05: Aceita H0

     

    Não existe diferença significativaentre as variações de produções

    das 5 letras.

    A áli d P

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    Análise do Processo

    One-way ANOVA: Total período (t) versus Letra de turma

    Source DF SS MS F P

    Letra de turma 4 230786438 57696610 1,68 0,152

    Error 558 19128126599 34279797Total 562 19358913037

    S = 5855 R-Sq = 1,19% R-Sq(adj) = 0,48%

      Individual 95% CIs For Mean Based on

      Pooled StDev

    Level N Mean StDev -----+---------+---------+---------+----

    A 113 10109 5689 (--------*--------)

    B 113 12021 5976 (--------*--------)

    C 112 11583 6128 (---------*--------)

    D 113 11453 5869 (--------*--------)

    E 112 11313 5597 (--------*--------)

      -----+---------+---------+---------+----

      9600 10800 12000 13200

    Pooled StDev = 5855

    . P-value>0,05: Aceita H0

     

    Não existe diferença significativa entre amédia de produção das 5 letras.

    A áli d P

  • 8/17/2019 11_Projeto Black Belt

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    Análise do Processo

    Comprovação da causa:

    Granulometria inadequada do ROM

    Comprovação da causa:

    Deficiência do alimentador 01.80

       (   t .   )

       (   t .   )

       M  a  s  s  a   d  e  a   l   i  m  e  n   t  a  ç   ã  o   d  a  u  s   i  n  a

    A áli d P

  • 8/17/2019 11_Projeto Black Belt

    27/47

    Análise do Processo

    Comprovação da causa:

     Aberturas da grelha na britagem primária

    Foco 2: 

    A áli d P

  • 8/17/2019 11_Projeto Black Belt

    28/47

     Analisando o gráfico dos efeitos

    principais, podemos afirmar que a

    regulagem do britador influencia

    mais no tempo de entupimentos na

    TC 01.18 do que o pedido de

    vazão.

    Análise do Processo

    Planejamento de Experimentos:

    Tempo de Entupimento (y) vs. Regulagem do Britador TC01.82 (x1) / Pedido Vazão 01.84 (x2): 

    Comprovação das causas:

    . Regulagem inadequada do britador

    . Regulagem de vazão inadequada

       (   h

     .   )

    Foco 1 e 2: 

    A áli d P

  • 8/17/2019 11_Projeto Black Belt

    29/47

     Analisando o gráfico de interação, podemos afirmar que

    obtêm-se menor tempo de entupimentos na TC 01.18

    quando o britador está regulado entre 100 e 140mm

    e com pedido de vazão = 4500 t./h..

    Análise do Processo

       (   h .

       )

    A áli d P

  • 8/17/2019 11_Projeto Black Belt

    30/47

       t .

       /   h .

    t./h.

    Massa

    alimentação

    usina (t./h).

    Análise do Processo

    Comprovação da causa:

    Falta de parametrização das vazões das correias do circuito de britagem

       t .   /

       h .

    t./h.

    Massa

    alimentação

    usina (t./h).

       t .

       /   h .

    t./h.

    Massa

    alimentação

    usina (t./h).

    ton./hr.ton./hr.

       t .

       /   h .

    Massa

    alimentação

    usina (t./h).

       t .

       /   h .

    t./h.

    Análise do Processo

  • 8/17/2019 11_Projeto Black Belt

    31/47

    Análise do Processo

    Não observou-se

    nenhum

    problema na

    análise dos

    resíduos do

    modelo.

    Análise do Processo

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    Análise do Processo

    Comprovação da causa:

    Baixa confiabilidade da correia transportadora do peneiramento

    Comprovação da causa:

    Peneiramento x TC 01.55

    Foco 3: 

       (   t .   )

    (t.)

       (   t .   )

    Fase Metodológica

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

    Estabelecimento do Plano de Ação

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    Estabelecimento do Plano de Ação

    Parte do Plano de Ação

    (5W2H)

    Causas Soluções

    Fase Metodológica

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

    Implantação do Plano de Ação

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    Implantação do Plano de Ação

    Exemplo de ação do foco 1: Falta de minério  – pilha reguladora baixa

    . Equalização das taxas do circuito de britagem:

    Implantação do Plano de Ação

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    Implantação do Plano de Ação

    Exemplos de ações do foco 2: Falta de minério por entupimento

    . Regulagem e aferição rotineira do britador e instalação do rompedor:

    Implantação do Plano de Ação

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    Implantação do Plano de Ação

    Exemplo de ação do foco 3: Falta de minério  – defeitos mecânicos

    . Detalhar plano de manutenção e garantir sua aderência (gestão). Ex.: Troca das peneiras:

    Fase Metodológica

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

    Verificação dos Resultados

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    Verificação dos Resultados

    Verificação da melhora do indicador

    Verificação dos Resultados

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     jan/15set/14mai/14 jan/14set/13mai/13 jan/13set/12mai/12 jan/12

    108

    96

    84

    72

    60    I   n    d    i   v    i    d   u   a    l    V   a    l   u   e   _ 

    X=92,13

    UC L=106,25

    LCL=78,01

    H istórico P rojeto V erificação

     jan/15set/14mai/14 jan/14set/13mai/13 jan/13set/12mai/12 jan/12

    20

    15

    10

    5

    0

        M   o   v    i   n   g    R   a   n   g   e

     __ MR=5,31

    UC L=17,34

    LCL=0

    H istórico P rojeto V erificação

    1

    1

    1

    I-MR Chart of %UF by Stages

    Verificação dos Resultados

    Verificação do alcance da meta geral

     Ano

    Mês

    2015201420142014201320132013201220122012

     AbrDez Ago AbrDez Ago AbrDez Ago Abr

    100

    90

    80

    70

    60

       D  a   t  a

    Meta: 86,2%

    UF

     Apó s projeto

    Tendência

     Variable

    Time Series Plot of UF; Após projeto; Tendência

    Verificação dos Resultados

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    Verificação dos Resultados

    Estabilidade do processo antes e depois da implantação das ações.

    Metas específicas:

    Fase Metodológica

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    Identificação do Problema

     Análise do Fenômeno

     Análise do Processo

    Estabelecimento do Plano de Ação

    Implantação do Plano de Ação

    Verificação dos Resultados

    Padronização e Manutenção dos Resultados

    P

    D

    C

     A

    D

    M

     A

    I

    C

    Fase Metodológica

    Padronização e Manutenção dos Resultados

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    Padronização e Manutenção dos Resultados

    Procedimentos e Treinamentos

    Revisão do procedimento:Regulagem do britador

    Treinamento:Controle do circuito de britagem

    Padronização e Manutenção dos Resultados

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    Padronização e Manutenção dos Resultados

    Out of Control Plan (OCAP):

    Regulagem do Britador

    Ganhos do Projeto

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    Ganhos do Projeto

    Melhoria da gestão, do trabalho em equipe e do engajamento dos envolvidos no processo;

    Estabilidade dos processos proporcionando maior previsibilidade e consequente redução de custos;

    Viabilização de formação de pilha de homogeneização para alimentação da usina;

    Conhecimento dos parâmetros ideais para as variáveis críticas do processo produtivo.

    Ganhos Tangíveis:

    Ganhos Intangíveis:

    Massa produzida em decorrência do aumento de UF em Cauê

    (em toneladas)188.650,94 

    Perda de peso histórica ao longo da cadeia - 4,789% (em

    toneladas)-9.034,79

    Toneladas vendidas (em toneladas) 179.616,15

    Margem média ponderada com base em estudo da Área

    Comercial para preço Platts US$70,00/toneladaUSD 17,68

    Total do ganho real gerado pelo aumento de UF em

    Cauê, no período de junho, julho e agosto/2014, em US$USD 3.174.818,83

    Cálculo do Ganho Real com a venda de produção adicional gerada

    pelo aumento de UF na Usina de Cauêperíodo de junho, julho e agosto/2014

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